“推动技术转化 创造卓越价值”是当今社会节能生产的发展口号,既降低生产成本,又带动生产生活水品,一举多得。在经济快速发展的今天,选矿设备球磨机生产设备的贡献可以说是非常大的,但因是简单粗狂的基础上,技术含量不高,所以节能方案迟迟不能不到位。
巩义宋陵矿山作为一家专业的选矿设备生产厂家,在球磨机生产设备改革当中,做出了巨大的努力,终于研发成功技能高效的生产设备——节能球磨机。下面专家为您介绍一下专家总结球磨机设备零件的改造方案:
1、给料器的改进过去球磨机多数采用勺头联合给料器供料,由于勺头粗笨且自重及偏心大,以及挖砂时与沉积矿砂的摩擦和冲击,使球磨机产生周期性的偏心负荷和冲击负荷,电动机在变负荷状态下运行,不仅容量增加且电流波动也大,呈现半周期加速、半周期减速的变速运动。 采用鼓形给料器就可避免上述弊端,但需对分级机的返砂系统进行改造,加长分级机槽体,调整安装角度,改变球磨机与分级机之间的距离,在分级机上端增加自动返砂机构,从分级机中上部排矿,借助返砂流槽,靠高差自流与原矿流槽一起进入给料器,改造后的球磨机不仅提高了设备的可靠性和维修性。而且有显著的节能效果。
2、用变频器控制球磨机后保证有足够的起动转矩,满足球磨机装载量大的要求,并且保证在变频运行状态下使电机平稳运行,保障电动机具有恒功率特性。提高工艺控制质量,使球磨机及电动机的使用寿命延长,减少维护。能够实现自动控制,及手动/工频和故障自切换等功能,并能克服球磨机大惯性引起回升电压,有效地保证设备的正常运行。
3、由于滑动轴承的摩擦阻力大,在起动时轴与轴承之间相摩擦以加速度原理达到固定转数时为止,电动机要克服很大的摩擦阻力矩,一般起动电流是工作电流的5—6倍还要多,采用滚动轴承之后,起动电流仅为工作电流的2倍左右,且减小了配套电机功率、增加了该设备研磨体装入量,提高了电机效率。选择合理的滚动轴承用在该设备上,在转动时产生的摩擦系数仅为0.0025,这一系数低于滑动轴承近16倍,经计算和使用实例,该设备转动时滚动轴承消耗的电机功率只占配套电机功率的0.5—1%。
以上几项是宋陵矿山专家所简述的节能方案,当然还有联轴器的改进,电机的改进、出料口的改进、润滑系统的改进等等,都是为球磨机的节能生产所研究发展。
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